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电厂设备汽机专业常见故障分析与处理

机械 设备 设施 操作规程 安全 DOCX   21页   下载0   2024-11-25   浏览15   收藏0   点赞0   评分-   10987字   7.00
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电厂设备汽机专业常见故障分析与处理
1 汽前泵非驱动端轴承温度高
故障现象#2 机汽前泵在移交生产后非驱动端轴承温度超过 60℃,后在轴承室
外接临时胶管用冷却水降温。温度可降到 55℃以下。
原因分析:
1、轴承损坏。
2、轴承室内有杂质。
3、轴承润滑油油脂不符。
处理方法:
1、更换非驱动端轴承。
2、清理轴承室。
3、将原轴承室 32#透平油更换为美孚 624 合成油。
处理后的效果:汽泵后的非驱动端轴承温度正常,最大温度不超过 55℃。
防范措施:作好汽前泵点检工作,确保汽前泵油位在正常油位,严禁轴承室内进
入杂质。提高检修质量,检修安装轴承时应安装到位。
2 汽前泵非驱动端轴承烧毁
故障现象汽前泵非驱动端轴承温度瞬间升到 70,然后温度攀升到 90℃后紧急
将泵停运。后将泵轴承室打开后,发现轴承烧毁。
原因分析:在泵停运后检查油杯还有半油杯油,但将油杯拿起后发现油顺加油孔
流入轴承室内,说明油杯内的油位为假油位,主要原因为油杯排气孔堵塞,轴承
室缺油后油无法流入轴承室内造成轴承烧毁。
处理方法:将轴承室拆下后,由于轴承与轴已粘结在一起无法取下,先用割把将
粘结在一起的部分割掉,在割的过程中轻微伤及到轴,由于轴承与轴颈的公差配
合要求非常高,割完后轴颈上的残留部分现场无法打磨(在以后的检修过程中这
种方法不可取)。后又将整轴拿到加工厂将残留部分车掉,伤及的部分进行补焊
打磨。重新测量轴颈直径和轴弯与设计相符。
处理后的效果:泵启动后振动值在规定范围,轴承室没有超温现象。
防范措施:在日常维护过程中随时注意轴承室油位,油位一低应立即补油,并检
查油杯排空孔是否堵塞。如发生轴承室温度升高应先检查轴承室内是否有油,
后再作其它措施。
3 开式水泵盘根甩水大
故障现象:开水泵在运行过程中盘根甩水大,造成轴承室内进水轴承损坏。
原因分析:
1盘根压兰螺丝松,
2盘根在安装时压偏未安装到位,盘根安装时未挫开 90°,接口在一条直线
上。
3、盘根材质太硬将轴套磨损。
处理方法:
1、将盘根压兰螺丝进行均匀紧固,但不能紧固太紧,造成盘根与轴抱死发热。
2、安装盘根时对称均匀地将盘根压入盘根室内,接口必须错开 90°以上
3、将盘根更换为柔韧性发软的盘根(浸油盘根或高水基盘根),有条件的话将
盘根改造为注胶盘根。
检修后效果:使用注胶盘根,盘根甩水在每分钟 10~20 滴,减小泵体的维护检修
工作量。
防范措施:
1、盘根应选用耐磨柔韧性比较好的盘根。
2、安装盘根时应正确安装。
4 IS 离心泵振动大、噪音大
故障现象:泵体振动大,并且泵体有异音
原因分析:
1 泵轴与电机轴不同心。
2 泵轴弯曲。
3 、泵体各部件动静摩擦。
4 、轴承间隙过大或损坏。
5 、泵转子不平衡。
6 、地脚不牢。
7 、对轮连接梅花垫损坏 。
处理方法:
1)、将泵与电机重新找正。
2)、将泵轴校正或更换新轴。
3)、检查、调整泵内动静间隙。
4、更换或修复轴承。
5)、泵转子找动平衡。
6)、紧固地脚螺栓。
7)、更换对轮连接梅花垫。
处理后的效果:泵体振动小于 7μm 轴承温度小于 70
防范措施:
1)、设备检修时,确保中心偏差在规定范围内。
2)、防止轴弯曲。
3)、检修时,确保各间隙在规定范围范围
4、加强巡视,精心检修。
5、单级离心泵不打水或压力低
故障现象:单级离心泵启泵后泵出口无压力或压力低
原因分析
1、启泵前泵体未排空、系统未充满水或系统漏汽严重
2)、泵入口和出口水流道堵塞。
3)、电机反转
处理方法:
1)启泵前应打开泵体排空阀然后将泵体进行注水,待排空阀见水后再关闭排空
阀,如果系统漏汽严重应先处理漏汽处在启泵。
2)、检查泵出入口流道是否有杂物堵塞。
3)、将电机改为正传。
防范措施:启动时泵体及时放气,加强巡视,及时维护和发现问题
6、电前泵非驱动端轴瓦漏油严重
故障现象:电前泵非驱动端轴瓦漏油严重
原因分析:
1)、轴瓦间隙大
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电厂设备汽机专业常见故障分析与处理 汽前泵非驱动端轴承温度高 故障现象: #2 机汽前泵在移交生产后非驱动端轴承温度超过 60 ℃,后在轴承室外接 临时胶管用冷却水降温。温度可降到 55 ℃以下。 原因分析: 1 )、 轴承损坏 。 2 )、 轴承室内有杂质 。 3 )、 轴承润滑油油脂不符 。 处理方法 : 1 )、 更换非驱动端轴承。 2 )、清理轴承室。 3 )、 将原 轴承室 32# 透平油更换为美孚 624 合成油。 处理后的效果: 汽泵后的非驱动端轴承温度正常,最大温度不超过 55 ℃。 防范措施: 作好汽前泵点检工作,确保汽前泵油位在正常油位,严禁轴承室内进入杂质。提高检修质量,检修安装轴承时应安装到位。 汽前泵非驱动端轴承烧毁 故障现象: 汽前泵非驱动端轴承温度瞬间升到 70 ,然后温度攀升到 90 ℃后紧急将泵停运。后将泵轴承室打开后,发现轴承烧毁。 原因分析: 在泵停运后检查油杯还有半油杯油,但将油杯拿起后发现油顺加油孔流入轴承室内,说明油杯内的油位为假油位,主要原因为油杯排气孔堵塞,轴承室缺油后油无法流入轴承室内造成轴承烧毁。 处理方法 : 将轴承室拆下后,由于轴承与轴已粘结在一起无法取下,先用割把将粘结在一起的部分割掉,在割的过程中轻微伤及到轴,由于轴承与轴颈的公差配合要求非常高,割完后轴颈上的残留部分现场无法打磨 ( 在 以后 的检修过程中这种方法不可取 ) 。后又将整轴拿到加工厂将残留部分车掉,伤及的部分进行补焊打磨。重新测量轴颈直径和轴弯与设计相符。 处理后的效果: 泵启动后振动值在规定范围,轴承室没有超温现象。 防范措施: 在日常维护过程中随时注意轴承室油位,油位一低应立即补油,并检查油杯排空孔是否堵塞。如发生轴承室温度升高应先检查轴承室内是否有油,然 后再作其它措施。 开 式 水泵盘根甩水大 故障现象: 开水泵在运行过程中盘根甩水大,造成轴承室内进水轴承损坏。 原因分析: 1 ) 、 盘根压兰螺丝松, 2 )、 盘根在安装时压偏未安装到位,盘根安装时未挫开 90 °,接口在一条直线上。 3 )、 盘根材质太硬将轴套磨损。 处理方法 : 1 )、 将盘根压兰螺丝进行均匀紧固,但不能紧固太紧,造成盘根与轴抱死发热。 2 )、 安装盘根时对称均匀地将盘根压入盘根室内,接口必须错开 90 °以上 3 )、将盘根更换为柔韧 性发软的盘根(浸油盘根或高水基盘根),有条件的话将盘根改造为注胶盘根。 检修后效果: 使用注胶盘根,盘根甩水在每分钟 10~20 滴,减小泵体的维护检修工作量。 防
电厂设备汽机专业常见故障分析与处理